极目新闻记者 卢成汉
拍摄:极目新闻记者邹斌
通讯员 贺鹏
操作机器人,用镊子尖,几分钟就将一枚生鸡蛋壳剥开,显露0.02毫米的鸡蛋膜。在鸡蛋膜上,他操作机器人,用0.5毫米的圆珠笔写下一个“绝”字。运用迷你机器人穿铅笔芯,铅笔芯精确穿进去,完好无缺。这些“精、准、稳”的绝活,他整整练了10年的功夫。
他叫余乐,本年32岁,是上汽通用轿车武汉分公司车身车间的一名机器人工程师。凭仗这些绝活,他取得了荆楚工匠和武汉五一劳动奖章的荣誉。
12月18日,极目新闻记者走进了他地点的机器人车间,见证了他的这一绝活及绝活背面的故事。
用机器人在鸡蛋膜上写字
用机器人剥生鸡蛋壳,0.02毫米的鸡蛋膜不破。当着记者的面,年青而又自傲的余乐做得镇定自若,展现了精妙的机器人操作技能。
只见他指令机器人用一只“手”,抓住一把一般的镊子,镊子的尖头,只要1毫米,下方,是一枚刚买来的生鸡蛋。他屏住呼吸,聚精会神,悄悄戳破2毫米的鸡蛋外壳,然后左挑右拨,渐渐扩展至2平方厘米,显露完好无缺的一层薄薄的鸡蛋膜,前后用时6分钟。
余乐聚精会神操作机器人剥生鸡蛋
0.02毫米的鸡蛋膜完好无缺
“太精密了,真不容易。”记者不由宣布这样的感叹。
“我最近还测验了剥鹌鹑蛋。”余乐说,鹌鹑蛋壳、蛋膜更薄,剥起来难度更大,但这都被我克服了。
随后,他操作一台微型机器人,将一杆笔芯只要0.5毫米的圆珠笔固定在它的手中,在剥开的生鸡蛋膜上,写下一个赤色的“绝”字:“这是‘绝’活的绝字。”
在鸡蛋膜上写字
用机器人写字、绘画、编程,行云流水。上一年底,凭着这一绝活,余乐先后参加了武汉市总工会“武有绝活”技能大赛和“鄂有绝活”技能大赛,一路闯关,取得了“荆楚工匠”的称谓。
磨炼十年出“绝”活
学材料专业的余乐,因为“贪玩”,而入了设备修理方向。
10年前,余乐大学毕业,加入了上汽通用轿车武汉分公司。初入车间,5万平方米内的机器人等自动化设备已有上千套。他觉得很好“玩”,所以决议当好这些机器的管家,担任它们的运维、保养、调试,让他们“快精准”地作业,保证整车制作质量和设备安全。
入职当天,他从师傅们那里拿到多达100G的学习材料,放下一切业余活动,专心在材猜中,不断加强自动化、电气常识的学习和堆集。作业时,他自动找机会操练机器人操作,了解调试办法。
“机器人作业时的精准度,来自操作人员的精密。”余乐深知此理,便开端拿鸡蛋练手工。
他跑到菜场,买下了整板鸡蛋,操练剥鸡蛋壳,而0.02毫米厚的鸡蛋膜坚持不破。成果两周下来,60枚鸡蛋的蛋膜,无一幸免,悉数戳破。他没有抛弃,先后操练了600多枚鸡蛋,总算能够在1个小时的时刻里,剥开了蛋壳,鸡蛋膜完好无缺。
在上一年“武有绝活”大赛中,剥开蛋壳的时刻,余乐只花了4分钟,完好无缺的鸡蛋膜见证了这一时刻,也给现场评委留下了深入的形象。
他的这一绝活,在上一年12月的“鄂有绝活”大赛中,更是大放异彩。他不只顺畅地剥开了鸡蛋壳,还操作迷你机器人,用圆珠笔在0.02毫米的鸡蛋膜上,写下了“绝”字,余乐说,这个字,代表的便是“绝活”。
带着9名搭档,余乐控制着车身车间1013台机器人精准、快速、高效地作业,一台台新车,在流水线上下线。他也逐渐生长为技能骨干,并成为公司北厂车身第一位机器人工程师。本年,他取得武汉市五一劳动奖章。
成功应战国外技能封闭
2017年12月的一天,一项极具检测和应战国外专家的技能性,萍水相逢。
“其时,余乐通过探摸发现,车辆天窗绲边工艺突发批量洼陷问题,假如等候国外供货商派来专家处理问题,车间至少要停产3天。”余乐对此仍浮光掠影,“处理问题的技能,国外专家对他们进行了封闭,如不自主把握这项技能,企业丢失不说,还受制于人。”
“我来试试吧。”余乐自动请缨。厂领导现场决定,甩手让余乐试一试。
余乐对机器人进行测验
余乐带领团队,寻觅问题症结。他们一遍遍验证机器人轨道,用心感触机器人和金属板材触摸的脉动,找到了机器人运转时产生细微颤动的当地,判别或许便是这个轨道导致工艺毛病。
为了完全处理问题,余乐和团队成员接连作业36小时,不断测验调试办法,研究出C型轨道绲边法,处理了机器人颤动现象形成的洼陷问题。这项绲边中心调试技能本来把握在国外OEM供货商手中,被余乐团队攻破后,一举处理了这项技能封闭难题。
随后,余乐编写了《机器人绲边调试技巧》学习材料,带教出多名绲边大师,为公司节约项目资金30余万元。
为企业增收节支2000多万元
“当时轿车制作职业国际竞争日益加剧,只要技能人才合力,才干完成我国轿车制作业转型包围,将新质出产力稳步推动。”余乐说,十年如一日的打磨、研究,让他有了底气,“这是咱们年青人的任务和担任。”
2019年10月,余乐地点的车间,上了一款新车型。供货商调试安装好设备后,发现部分机器人工作功率降低了:本来1个小时,能够安装白车身40台,现在变为30台,一年下来,要削减7200余台,严峻影响了企业的产能与效益。
余乐与团队成员使用交接班时刻,在出产线体的瓶颈区域,发现因供货商项目改造时,程序设置冗余,机器人运转“龙腾虎绕”,严峻形成机器人运转时刻糟蹋,因为机器人运转时无法从头调试,余乐便清晨3点到公司,带领团队,策划每台机器人的调试办法、猜测潜在危险、规划验证计划,然后从清晨5时30分到6时,使用每天仅有的30分钟接班停线时刻,对30多台机器人,一台一台进行调试。
一周后,好消息传来,一切机器人康复了每小时40台的产能,为企业添加了200多万元的收益。
涂胶出胶阀设备,是给车辆“胶接”的一种方法,添加车辆安全。但在出产过程中,该设备打出胶水后,经常呈现滴漏现象,不只糟蹋还不环保。
2020年,受小朋友玩抽筒式玩具水枪的启示,余乐创造晰一种防滴漏涂胶出胶阀设备,简略的了解便是将顶伸式,改为回抽式。仅这一项,每年为企业节约160万元。
2022年,在公司新能源转型的关键时刻,余乐带领团队完成了2条线体、3个全新车型、近百台机器人和PLC设备的自主调试,为公司新项目出资节约380万元。
一项计算显现,余乐在8年的时刻里,先后研制出1项国家创造、4项国家新式技能创造、129个自主改善立异项目,累计为企业增收节支2000多万元。
“我最近正沉浸在一个新质出产力的学习中,它便是AI技能及使用。”余乐告知极目新闻记者,AI所展现出的立异性令人惊叹,它将是新一轮科技革新和工业革新的中心驱动。咱们唯有继续学习,才干更好习惯这一切。
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(来历:极目新闻)
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